目前印染废水的化学混凝处理中常用药剂仍以聚合硫酸铁(PFS)、硫酸亚铁(FeSO4)、聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝(Al2(SO4)3)为主。PAC或Al2(SO4)3作水处理药剂时,因污泥比重轻,多用气浮处理,而PFS或FeSO
4因矾花颗粒较密实,污泥比重大,工程中多用沉降法。在实际工作中发现,PFS的污泥比重虽然比PAC的污泥比重大,但实际沉降速度还是比较慢。这导致了沉淀池的体积负荷较小,空间利用效率低等问题。针对这个问题,我们对六种助凝助沉剂进行了试验研究,找出了最佳助凝助沉剂粉煤灰(FA),和它的最佳加入量(0.1%),并在澄清池上进行了工业试验,取得了良好的效果。
1 试验内容
1.1 试验水质
取某印染厂印染废水,主要含有直接染料、分散染料、酸性染料、活性染料以及多种助剂,助剂包括元明粉、拉开粉、树脂、硫胺、冬青油等。pH值:6.8~7.7;CODCr:800~1100mg/L;色度:1000倍左右(稀释倍数法)。
1.2 实验仪器
PHS-2C型pH计,81-2型磁力搅拌机,重铬酸钾快速法测CODCr所需全套装置[1],Φ50mm的沉降柱及1000mL烧杯等。
1.3 实验药品
硅藻土,膨润土,粉煤灰(江南某电厂),酸性白土,菱苦土,轻质MgO。
复合脱溶剂(有效物含量15%),PAM(0.033%),复合净水剂C-PFS(针对实际废水水质的改性PFS,含全铁18%)。
1.4 实验方法及过程
预备试验:取此印染废水,做复合脱溶剂、C-PFS、PAM的絮凝加药正交试验,对试验结果进行分析后可知,三种物质各自的最优加入量分别为:复合脱溶剂7.5ml/L;C-PFS2ml/L;PAM2ml/L。
试验:取700mL印染废水于1000mL的烧杯内,置于81-2型磁力搅拌机上搅拌,依次加入复合脱溶剂、助凝助沉剂、C-PFS、PAM。快速搅拌1. 5min,然后慢速搅拌5min;将全部废水倒进沉降柱中,记录2min和5min的沉降比(某固定时间内,污泥体积占总体积的百分比),静置30min后,取上清液测定CODCr、pH。对每种助凝助沉剂,通过分析不同加入量下的污泥沉降数据,确定其最佳加入量,然后在每种助凝助沉剂的最佳加入量下,做六种物质的助凝助沉性能对比。
2 结果与讨论
2.1 不同的加入量对处理后水质和沉降比的影响
在所有实验中,废水经过絮凝后,上层清液均透明,色度小于50,所以色度不作记录。由于加入量很少(千分之几),本身的溶出物也很少,所以不会对pH有大的影响。实验中上清液pH基本保持在8.5。
六种助凝助沉剂的试验结果见表1。结果表明,大致有这样的规律:开始随着助凝助沉剂加入量的增加,2min和5min沉降比降低很快,但降至某一拐点后,变得平稳,有的沉降比在拐点后呈上升状态,这是由于助凝助沉剂比表面积大、 真密度大于1。助凝助沉剂的加入在混合液中存在两种相反的作用力,助凝助沉剂的加入一方面使得等速、变速沉降层污泥颗粒沉降速率增加[2],另一方面,过量的加入也使得压缩区污泥体积增大,两种相反作用力效果相当处,即产生了拐点。综合经济等因素,确定拐点处的加入量即为最优加入量。六种助凝助沉剂粉煤灰、硅藻土、轻质MgO、酸性白土、菱苦土、膨润土的最优加入量依次为0.1%、0.025%、0.05%、0.08%、0.05%。
表1 六种助凝助沉剂的污泥沉降数据和处理后出水CODCr值
加 入 量 (%)
|
0 |
0.025 |
0.050 |
0.080 |
0.100 |
0.150 |
粉
煤
灰 |
2min沉降比(%)
5min沉降比(%)
COD(mg/L) |
23.0
14.0
300 |
21.0
13.0
290 |
17.0
12.0
295 |
16.0
10.5
280 |
14.5
10.0
282 |
18.0
11.5
276 |
硅
藻
土 |
2min沉降比(%)
5min沉降比(%)
COD(mg/L) |
25.0
15.0
260 |
21.0
13.8
256 |
21.0
13.5
260 |
20.0
13.0
250 |
20.0
12.8
245 |
18.5
12.0
250 |
轻
质
MgO |
2min沉降比(%)
5min沉降比(%)
COD(mg/L) |
23.0
15.0
277 |
\
\
\ |
17.0
11.5
273 |
17.0
12.0
270 |
16.5
12.0
265 |
\
\
\ |
酸性
白土 |
2min沉降比(%)
5min沉降比(%)
COD(mg/L) |
25.0
16.0
295 |
25.0
16.0
290 |
22.0
14.0
300 |
21.0
13.5
302 |
21.0
13.0
301 |
19.0
12.8
300 |
菱
苦
土 |
2min沉降比(%)
5min沉降比(%)
COD(mg/L) |
23.0
15.0
277 |
\
\
\ |
20.0
12.5
280 |
18.0
11.3
275 |
17.0
11.0
270 |
\
\
\ |
膨
润
土 |
2min沉降比(%)
5min沉降比(%)
COD(mg/L) |
24.0
16.0
280 |
22.0
14.0
275 |
20.0
13.0
273 |
18.0
11.8
270 |
16.0
10.7
265 |
15.0
10.0
270 |
加入不同的助凝助沉剂后,对出水CODCr的影响也列入表1。试验结果表明,在加入助凝助沉剂后,CODCr略有下降,这是由于助凝助沉剂本身有一定的吸附性引起的,但是因助凝助沉剂加入量很少,故CODCr下降不明显。
2.2 最佳助凝助沉剂的筛选
相同试验条件下,六种助凝助沉剂各自最优加入量的试验结果见表2,表中V’/V0为加入助凝助沉剂后污泥体积占不加助凝助沉剂污泥体积的百分率。由表可知,六种物质的5min沉降比中,粉煤灰的最小,也即助凝助沉效果最好。
表2 最佳加入量下的沉降效果对比
助凝助沉剂 |
无 |
粉煤灰 |
硅藻土 |
轻质MgO |
酸性白土 |
菱苦土 |
膨润土 |
最佳加入量(%) |
0 |
0.100 |
0.025 |
0.050 |
0.050 |
0.080 |
0.050 |
5min沉降比(%) |
16.0 |
10.8 |
13.0 |
14.50 |
16.5 |
13.1 |
|
(5min)V’/V0(%) |
100 |
67.5 |
93.8 |
81.2 |
90.6 |
103.1 |
81.9 |
由于加了0.1%的粉煤灰后,污泥沉降速度大大提高,但出水水质并未变坏,其它药耗也未增加。而且粉煤灰是电厂生产过程中的废料,用粉煤灰(0.1%
)做助凝助沉剂,既利用了废物,又解决了实际问题,工程实践上很有意义。所以我们决定用粉煤灰做工业试验。
2.3 工业试验
工业试验在该印染厂的印染废水处理厂进行,将粉煤灰(0.1%)与复合脱溶剂混合起来加入到水力循环澄清池中,澄清池处理废水量分别为150m3/h和200m3/h。在150m3/h时,连续测定了不加入粉煤灰和加入粉煤灰后中水样5min沉降比(澄清池第一反应室中部水样5min沉降比,反应了澄清池中部污泥量的多少和污泥沉降性能),结果见图1。从图可以看出澄清池中水样5min沉降比由原来的35%左右降到了约25%。然后将澄清池出力增大到200m3/h并加入0.1%的粉煤灰,连续测定中水样5min沉降比,这时的沉降数据接近150m3/h出力时不加粉煤灰的中水样沉降比数据,由此可见加入助凝助沉剂后降低了澄清池中污泥悬浮层的高度,相应增加了澄清池清水区的高度,保证了出水的水质,增加了澄清池出力。
值得一提的是,由于污泥中混杂了部分粉煤灰微粒,提高了污饼的孔隙率,改善了污泥的特性,污泥比阻(单位过滤面积上滤饼单位干固体重所受阻力)由原来的1.02×1012m/kg降低到9.04×1011m/kg,这使得污泥的浓缩效果提高,可压缩性系数降低,真空转鼓脱水机产出泥饼厚度增大,脱水效率和产率增加。
3 结 论
粉煤灰、膨润土、菱苦土、酸性白土、轻质MgO、硅藻土在印染废水的混凝处理中都有一定的助凝助沉效果,而且在试验所用的0%-0.15%的范围内对出水的水质影响不大。
经过对比筛选,认为粉煤灰在印染废水的混凝处理中为最优助凝助沉剂,0.1%加入量的情况下可使污泥的沉降比减少5.2%,污泥相对体积缩小为原来的67.5%。
在工业试验中,加入0.1%的粉煤灰可使150m3/h的水力循环澄清池中水样5min沉降比由约35%降至约25%,改善了水力循环澄清池的运行性能,保证了出水水质。这样可使澄清池出力增大至200m3/h。并且粉煤灰的加入使得污泥的比阻降低,脱水效率增加。
作者单位:苏州热工研究所化学室, 江苏 苏州 215004
参考文献:
[1] 西安热工研究所. 火力发电厂水、汽试验方法[M]. 水力电力出版社,1985. 169-171.
[2] 姚玉英等. 化工原理[M]. 天津科学技术出版社,1992. 156-157
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